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邢鋼全員挖潛降耗正當時
  邢臺鋼鐵有限責任公司(以下簡稱邢鋼)深挖企業潛力,強化對標及消除浪費的精益生產管理理念,以預算管理為龍頭,大力推行“日核算、周分析、月檢討工作法”,做到“人人頭上有指標,個個肩上有壓力”,一場全員挖潛降耗活動在全公司“火爆”展開。
 
  為進一步降低合金成本,煉鋼廠對貴重合金實施精準策劃,經測算某貴重合金加入量減少5公斤,可降低成本6元/噸,技術人員對工藝方案進行再審視,修改投入方式,由轉爐單工序加入變化為轉爐定量加入+精煉爐微調的方式,按照不同品位分鋼種確定參考加入量,實現了合金元素的精準控制,僅3月份該合金成本就降低20萬元。以此為契機,在滿足內控成分要求的前提下,合金成分精準控制成為操作人員的必備要求。
 
  煉鐵廠開展“查漏洞、堵短板、找差距”活動,要求管理人員查找漏洞不低于5項,作業長不低于3項。針對鐵前搬倒次數和費用的居高不下,成立攻關小組,針對各種不同物料,采取通過短路皮帶直接進倉、料倉直接進倉方式安排主流礦粉直進,對球團、焦炭、噴吹煤要求直卸煤場,禁止出現跨場搬倒現象,搬倒費用明顯下降;結合呂梁建龍對標情況,制定出燒結礦轉鼓強度、粒級的具體要求,持續優化原料配料結構,提升混合料溫度,提升混合料透氣性,使用全焦粉燒結等一系列具體措施,實現了燒結礦產量、質量的雙提升。
 
  線材廠積極推進預算管理和指標管理,組織崗位成本消耗和過程控制培訓,對產線影響成本的因素掰開來進行一一分析,使職工了解自己的每一步操作對總成本的影響度;同時對工藝浪費進行回頭看,明確工作重點,全面降低燃耗、電耗、水耗,提升成材率,實現成材率與質量、成本的平衡;先后成立降本增效等多個攻關小組,在精品車間五線小規格產能提升中,多部門聯合,對現場軋速、輥環軋制噸位、成品控制情況一一分析,提出改進建議,在9mm規格軋制中,過鋼支數由40支提升到60支左右。
 
  以研發為重點工作的技術中心,主動參與到“線材成材率攻關”“降低鋼鐵料消耗”等工作中,僅針對線材成材率即確定細化措施41項,明確責任人和完成時間;為發揮員工聰明才智,各單位積極征召“金點子”,合理化建議活動廣泛開展;針對關鍵崗位關鍵指標,則加大了獎懲力度,對崗位人員進行指標正向激勵,加大技術練兵力度,煉鋼將轉爐一次拉碳率作為崗位人員的重要考核指標,吹煉終點溫度和成分命中率大幅提升。
中國鋼鐵新聞網
2021-04-13